至于鋼制的活塞嘛,除了成本低,還有什么好處?
當然是有好處的,普通的鋼材,肯定是成本低,但是,這電渣重融鋼,成本可不低!而且,用了鋼制的活塞,自然是可以提高活塞的強度的!
想要實現動力的提升,必然是意味著發動機內部的燃燒更加的熾熱的,鋁制的活塞,在高溫下更容易變形,鋼制的就不同了,而承受的壓力方面,鋼制的也就更強了。
為了發動機動力的提升,換回鋼制活塞來,并不是開歷史的倒車,在后世,也有這種技術路線。
當年東風天龍重卡,應用了雷諾的DCI發動機,分成不同的馬力,340,375和420馬力等等。
其中,DCI375發動機就曾經大量地出現問題,用戶在使用幾個月之后,活塞頂部就開裂了!
這就是因為它直接使用了340發動機的鋁制活塞,在340發動機上,沒有出現問題,而到了375發動機上,隨著動力增強,就導致了活塞承受不住壓力,而420發動機上從未出現過,因為這款發動機動力更強,設計師就知道鋁制的活塞承受不住,所以出廠的時候,使用的就是鋼頂鋁裙的活塞。
當然,隨著那個時代的技術進步,鋼制的活塞,其實叫法不合適了,這是一種復合的方案,上面承受氣缸內部強大的燃氣沖擊力的是鋼,而下面為了減輕質量,用的還是鋁,是一種復合方案,而現在還沒有那種技術,再說了,一千馬力也不是終點,還得繼續增強動力,所以,在設計的時候,他們就用上了電渣重融鋼。
二機廠和一機廠的合作,是很廣泛的,畢竟兩個工廠都在草原市,而這套設備當年進口過來,也是和秦振華有著密切的關系的。
張老看的很認真,聽著介紹,然后,繼續向前走,看到了坦克炮接著加工的過程。
坦克炮的炮鋼在煉制出來之后,就要進行深孔加工,在炮鋼里面,鉆出來一個孔,這使用的是超長鉆頭,相當的考驗技術,因為在這個加工的過程中,外面是看不到的,無法直接查看,還要保證加工要達到很高的精確度,而且細長的管件在加工過程中也易發生彎曲變形。
“這位老師傅,在炮管加工中干了幾十年,經驗相當豐富。”謝惠民給張老介紹一旁的操作手,這名中年師傅也是無比的激動,和張老握手。
這就是大國工匠!想要發展工業,就必須要有一群在車間里面精心鉆研技術的人,一機廠就有不少,最讓秦振華印象深刻的,當然是那個左手已經殘疾,依舊在鉆研焊接技術的老電焊工了。
二機廠這里,也有不少,這個搞炮管深加工的,就是其中之一。
他的技術,在全國都是一流的!
鉆孔之后,還得上錘床,鉆床只是鉆透一個孔,而錘床則是將這個孔逐步錘削成型。
這些都是粗加工,完成之后,還要對炮管身進行必要的一些工藝處理,線膛炮要拉膛線,要身管自緊,要鍍鉻,還有表面處理、熱處理、無損探傷等等。
沿著炮管的生產線走一個圈,上午的時間就過去了,在生產線的終點,看著生產出來的105毫米坦克炮,張老也很是感慨:“有了這種坦克炮,我們再也不用擔心北方的裝甲洪流了!”
“不過,這畢竟是歐洲已經落后的技術了,時代在呼喚著我們,我們的二代坦克,三代坦克,是需要口徑更大的坦克炮的。”